截至7月9日,长庆油田采油二厂通过挖潜复产和核销报废等降控长停井存量,全厂开井率预计可以从85.2%提高到86.5%,充分发挥单井潜力,提高油藏开发效益。
年初以来,该厂把长停井治理作为稳产上产、提质增效的重要举措,坚持“不遗漏一口井、不忽略一个层”,坚定信念,深化油藏认识,立足水驱及潜力分析,系统分析长停井 “沉睡”原因,对症下药、精准施策,让有潜力的长停井重新“上岗”,成为上产路上新的增长点,对无潜力的长停井核销报废,减少无效低效资产。
按照重新评价原层、重新认识潜力层、重新认识油藏水驱的工作思路,从油藏特征、井筒井况、工艺技术、经济效益等方面综合研判,逐井仔细摸排论证,精挖细找长停井复产潜力。在治理过程中,注重生产与经营结合,治理前对长停井的治理方式进行经济效益预期评估,治理后对实施效果进行效益评价,验证措施有效性,为后期挖潜方向奠定基础。2023年上半年油井措施复产35口,平均单井日增油0.9吨/天,累计增油3205吨,另有6口正在实施措施;水井复注21口,恢复注水15365方。
对长停油水井潜力分析后,对无法实施挖潜治理和捞油复产的无潜力井,积极与油田公司对接,对该类井进行核销报废,减少无效资产,实现资产轻量化管理。上半年准备146口建议报废井各类数据资料,经油田开发事业部、勘探开发研究院、井筒治理与挖潜项目组及油气院一起逐井审查,对其中124口无潜力井实施报废,核销资产原值4.28亿元,净值9041万元,实现了资产轻量化,有效控降折旧折耗成本。(余钟)